陽城煤礦多點發力保障重介系統穩定運行
優化改造保安全
廣告“洗煤廠重介系統設計生產能力達180萬噸,采用預先脫泥和無壓三產品重介旋流器結合TCS粗煤泥分選技術。通過部署傳感器和執行器,實現了結構參數與工藝參數的雙智能調節,提升了分選精度,增強了適應性,實現了參數調節的智能化。在新系統的實際運行中,我們也碰到了一些難題,如果不能夠及時加以解決的話,勢必會影響到設備運行。精煤篩-離心機入料口堵塞問題就是我們遇到的首個難題。”陽城煤礦洗煤廠技術員介紹。
為了解決這個難題,陽城煤礦洗煤廠對 PLC 程序進行優化,將延時從3S 調整為1S。一旦出現堵塞情況,精煤篩就會迅速反應,即刻停機并拉響警報,避免設備進一步受損。同時,在溜槽斜面開孔,工作人員增加接近開關-擋煤板式防堵保護。當煤塊堆積到一定程度時,該保護能第一時間動作,有力保障了重介系統的穩定運行。
降低介耗增效益
“降低介質消耗是洗煤廠工作的重中之重,關系到生產成本和效率。三樓脫介篩和磁選機相關操作成為了我們的主戰場。”陽城煤礦洗煤廠職工說。
介質和煤就像糾纏在一起的絲線,而合適的噴水能將它們更好地分離。在洗煤廠脫介篩,工作人員細化調整噴水量,反復試驗得出精準數據,將噴嘴高度設定為15cm,使得噴水達到白霧狀,有效提高了脫介效率。洗煤廠在脫介篩合介段更換并增加了一排擋水臺篩板,擋住了介質的流失。檢修人員利用每天的檢修時間,拿著購置的橡膠錘,對固定篩、合介段篩板進行振打,確保沒有介質殘留、堵塞。
檢修人員定期清理篦子和沉積煤泥,完成了磁選機管路清理,開展分流箱和分料箱改造工作,讓磁選機保持良好狀態,有效降低介耗。
強化巡查提質量
廣告陽城煤礦洗煤廠安排工作人員加強對旋流器溢流、底流的巡查。工作人員仔細觀察底流是否呈散射狀、溢流是否正常,確保產品粒度符合要求。針對普通篩籃使用效果不佳的情況,檢修人員更換了擋水圈篩籃,使得疊篩篩網壽命從開始投用的20天成倍延長,系統運行不僅更平穩,還有效降低生產成本。
陽城煤礦洗煤廠將持續跟蹤檢查設備運行工況,把控好每一個可能影響產品質量的細節,杜絕防跑粗,有效提高產品質量。
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