鍋爐沖渣水中懸浮物的凈化處理
鍋爐沖渣水中懸浮物的凈化處理徐奇(武昌熱電廠,湖北武漢述了該設(shè)備的作業(yè)原理和構(gòu)造特色;著重介紹了應(yīng)用該設(shè)備處理鍋爐沖渣水中懸浮物的技術(shù)進(jìn)程和運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)績(jī),具有必定的推行價(jià)值。
有些火力發(fā)電廠鍋爐沖渣水存在懸浮物超支問(wèn)銓,為保護(hù)環(huán)境,各電廠都采取了各種措施活躍管理,并取得了很大的成績(jī)。武昌熱電廠裝有1臺(tái)75t/h和2臺(tái)130t/h立式旋風(fēng)爐,所排液態(tài)渣經(jīng)水淬后變成增鈣渣,作水泥摻合料綜合運(yùn)用。水淬后的沖渣水中80%循環(huán)運(yùn)用,20%外排;外排廢水懸浮物超支,因?yàn)閳?chǎng)所所限,一向無(wú)法處理,每年上繳排污費(fèi)近10萬(wàn)元。為此,我廠通過(guò)多年探究,在選用微孔陶瓷過(guò)濾設(shè)備后,總算取得滿足作用,使其懸浮物由改造前的600mg/L下降到30mg/L擺布,低于70mg/L的國(guó)家規(guī)范。
1沖渣水體系及外排超支狀況增鈣渣是火電廠旋風(fēng)爐所排出的工業(yè)廢渣,其構(gòu)成進(jìn)程是:將質(zhì)量分?jǐn)?shù)w(Ca)為45%80%的石灰石,以占原煤質(zhì)量17%19%的份額摻人煤中;混料經(jīng)磨煤機(jī)磨細(xì),伴以熱氣流高速噴人旋風(fēng)爐內(nèi);在1500C擺布的氣流中進(jìn)行瞬時(shí)懸浮焚燒,其間70%80%的灰渣在前爐被捕集流人溶渣池,隨之溢至粒化箱急冷,水淬成銦粒狀的增鈣渣;然后由沖揸泵來(lái)的壓力水將其沖到沉渣池中;弄清沉積后的增鈣渣,用抓渣行車抓起運(yùn)走,作水泥摻合料;而得到開始弄清后的沖渣水由沖渣泵吸人,又作為沖渣水循環(huán)運(yùn)用。運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)踐表明:成渣進(jìn)程的好壞,取決于高溫溶渣能否騍冷,故沖渣水溫越低,溶渣水淬作用越好,所以水溫通常不超越50C.為此,沖渣水體系就要定期彌補(bǔ)必定數(shù)量的低溫水,以堅(jiān)持沉渣池水位必定,亦要相應(yīng)地向外排放等量的沖渣水,即所稱的外排工業(yè)廢水。
我廠地處武漢市城區(qū),沖渣水排人長(zhǎng)江。根據(jù)環(huán)保請(qǐng)求,排人江河湖海的灰渣水有必要合格,而該廠排出的灰渣水中懸浮物的質(zhì)量濃度高達(dá)262650mg/L,超出國(guó)家答應(yīng)排放規(guī)范。因而,管理灰渣水中懸浮物超支排放疑問(wèn),對(duì)電廠來(lái)講迫在眉睫。
2微孔陶瓷過(guò)濾原理及特性下降水中懸浮物的路徑有多種,如我廠原規(guī)劃沖渣水選用天然弄清和沉積過(guò)濾,收效甚微;后改用小白球廢水過(guò)濾器,凈化作用亦不抱負(fù)。通過(guò)重復(fù)比照、證明,于2000年運(yùn)用鍋爐大修時(shí)機(jī),試用以微孔陶瓷板作為過(guò)濾資料拼裝的過(guò)濾設(shè)備取得成功,然后徹底處理了我廠沖渣水中懸浮物超支的疑問(wèn)。
2.1微孔陶瓷過(guò)濾板的作業(yè)原理鐓孔陶瓷過(guò)濾板,由石英砂、氧化鋁、碳化硅等成分為骨料,摻合必定份額的粘結(jié)劑、成孔劑、稀土抗蝕劑,經(jīng)高溫?zé)贫伞F浒弩w內(nèi)有許多巨細(xì)散布均勻、彼此連通的橋拱狀開口的微孔通道。當(dāng)流體從微孔通道通過(guò)期,所含懸浮物(如雜質(zhì)膠體顆粒、細(xì)吉林電力菌、大分子有機(jī)物等)被過(guò)濾、截留;一起微孔通道外外表或內(nèi)部亦能發(fā)生各種物理效應(yīng),可完成機(jī)械篩濾、凈化,或分散、液態(tài)化、吸附截留等功效。
2.2微孔陶瓷資料的特性微孔陶瓷既具有通常陶瓷功能,還有以下特色:a.除氧酸外,對(duì)一切腐蝕液都具有良好的耐腐蝕性;c.機(jī)械強(qiáng)度高,即便在較高流體壓力作用下,也不會(huì)導(dǎo)致形狀改變、微孔變形,然后在運(yùn)轉(zhuǎn)中易于清洗、再生、運(yùn)用壽命長(zhǎng);d.商品中無(wú)溶出物,液體亦不會(huì)受二次污染,可代替棉織物、塑料、金屬網(wǎng)等過(guò)濾資料,處理了含酸、高溫、易阻塞的液體過(guò)濾技術(shù)上的難題。
此種資料顯示出以上優(yōu)秀特性,格外適合作工業(yè)鍋爐、電站鍋爐沖渣廢水的過(guò)濾設(shè)備,其懸浮物凈化率可達(dá)91%97%,COD去掉率達(dá)89%95%,出口懸浮物質(zhì)量濃度控制在1050mg/L范圍內(nèi),水質(zhì)明澈通明,完成了一級(jí)排放規(guī)范。
微孔陶瓷資料的物理功能如下:體積質(zhì)量為3MPa;莫氏硬度79. 3微孔陶瓷過(guò)濾技術(shù)流程3.1規(guī)劃根本數(shù)據(jù)a.理水量我廠2臺(tái)130t/h旋風(fēng)爐的沖渣水體系中裝備了3臺(tái)流量為180t/h的沖渣泵,其間2臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn),1臺(tái)備用。閉式循環(huán)時(shí),沖渣水量為360t/h,若成渣進(jìn)程需求可向體系彌補(bǔ)150t/h擺布的低溫水,為堅(jiān)持體系水平衡,則應(yīng)處理一樣數(shù)量的沖渣水。故選擇規(guī)劃處理沖渣水量為200t/h,選用2臺(tái)流量各為200t/h的提高泵。
b.微孔陶瓷過(guò)濾板面積根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)驗(yàn),微孔陶瓷過(guò)濾板的過(guò)濾才能為0.50.8"(m2.h),取0. 6"(m2.h)作為核算根據(jù),處理150t/h沖渣水。需設(shè)備面積為250m2的陶瓷過(guò)濾板。
3.2微孔陶瓷過(guò)濾體系3.2.1體系的構(gòu)成及流程微孔陶瓷過(guò)濾體系由沉渣池、中心水池、提高泵、過(guò)濾池A及B、清水池C及D、沖渣泵進(jìn)水間、以及溢流溝、清水管等構(gòu)成。
由鍋爐來(lái)的裹挾著增鈣渣、懸浮物的沖渣水流人沉渣池,經(jīng)天然弄清沉積后的灰渣由抓渣行車抓起運(yùn)走,而帶有懸浮物的工業(yè)廢水經(jīng)溢流進(jìn)人中心水池,再由提高泵送至過(guò)濾池A、B前端的溢流溝,并由溢流溝別離溢流到A、B池過(guò)濾;過(guò)濾后的清水,從A、B池的尾端底部流入清水池C,再由清水池C溢流至清水池D內(nèi),最終經(jīng)清水管流人沖渣泵的進(jìn)水間,作沖渣的有些水源收回運(yùn)用。
3.2.2過(guò)濾池整理因?yàn)楹芏嗟幕以言诔猎刂谐练e且被溢流溝攔截,所以帶入過(guò)濾池中的渣粒很少。微孔陶瓷過(guò)濾板自身具有不易阻塞的特色,即便被必定灰渣和懸浮物所掩蓋也不影響其透水率,只需運(yùn)用停爐時(shí)機(jī),每年人工整理12次即可。
4運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)績(jī)我廠鍋爐選用微孔陶瓷過(guò)濾設(shè)備凈化處理,沖渣水由污濁變得明澈通明,無(wú)論是投運(yùn)前期的比照試驗(yàn),還是通過(guò)近1a的運(yùn)轉(zhuǎn)取樣實(shí)瀾。都顯示出這一這濾設(shè)備的凈化效率是很高的。在抓渣時(shí),過(guò)濾池人員、出口懸浮物質(zhì)量濃度別離為650mg/L,2240mg/L;而在非抓渣時(shí),過(guò)濾池人員、出口懸浮物質(zhì)量濃度別離為262mg/L,1317mg/L,因而通過(guò)微孔陶瓷過(guò)濾設(shè)備過(guò)濾后的沖渣水中懸浮物質(zhì)量濃度大大低于國(guó)家答應(yīng)排放規(guī)范值。
因?yàn)檫^(guò)濾池由4級(jí)構(gòu)成,冷卻面積大、流程長(zhǎng),所以從沉渣池來(lái)的高溫水流,通過(guò)濾池后得到天然冷卻,其溫度根本能夠下降到常溫,將這有些水彌補(bǔ)到?jīng)_渣水體系就無(wú)須專門為下降沖渣水溫度而額定彌補(bǔ)冷卻水了,然后完成了沖渣水閉式循環(huán)和灰渣水的零排放。
此外,過(guò)濾后的清水進(jìn)人沖渣泵進(jìn)水間用作沖渣泵取水水源,既大大減少了泵的磨損、延長(zhǎng)了運(yùn)用壽命,減輕了維護(hù)作業(yè)量,又減緩了沖渣水體系管路及其附件的結(jié)垢和阻塞,這就大大提高了沖渣水體系的可靠性,避免了因體系故障而導(dǎo)致的被逼停爐表象。